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                感应电炉熔炼灰铸铁办法处理应重视的环节

                2017-12-28   来源:中国联合钢铁网和心思
                进一◆步落实国家关于节能减排、优化铁龙城霍然抬头环境的要求,实︻现企业高效益、更好的发展前景,采⌒用了高效、低电耗的中频■感应电炉取代冲天炉作为熔炼设备生产灰√铸铁件。 电炉投产后,一段时间内生产过程中陆续出现以下几个问▃题: (1)冶金牵引车盖板等铸件出现了裂纹缺陷。 (2)铸球模具出现↓白口。 (3)铁液车后压盖白口严重,有的出々现缩松缺陷。 铸件质量问题产生后,彩神争8手机版有关技术人员分析认为,采用电道炉冶炼后,所用的熔炼原材料基本没有变化,并且对入厂☉的原材料进行抽样检验,发现质量指标都在规定的范围内。因此,由原材料造成的质量问题基本排Ψ除。 通过对产生缺陷的铸件进行金相检验,发现产生裂纹缺陷的铸件均为E型石墨,产生白口缺陷的铸件︼石墨形态以D型为主,化学成分分析这些灰铸铁件铁液▓的wS平均在0.028%左右。据文献资料指出,铁液低硫时共晶团数量少,即成核度∩很小,随着含眼神如刀硫量的增加,共晶团数急剧增加,当wS达到0.05%左右时,共晶团◣数增加趋向减缓。实践证明,当感应☆电炉铁液wS在0.05%以下时,常规孕育效果极不明显,当wS≤0.03%时,铸件白口倾向增大。主要原因ζ是由于硫及硫化物含量低,晶核数量减少,形核能力低,白口增大,A型石墨减∞少,D型、E型石墨增加ω 。由于E型石墨的方向性较强,机械强度小,冲击韧度※小,铸件易产生裂纹缺陷。含硫量低的主要原因是内斗铁液高温保温时间长。在使用冲天↙炉熔炼过程中,焦炭含【硫高,铁液和焦炭直接接触,出现铁液增硫,而电」炉熔炼过程中,由于原材料生铁、废钢含硫量低,不存在增↘硫,反而熔▆炼过程中与其他元素化合成硫化物形成熔渣上浮于铁液表面,与渣子一起被扒除,铁液中的硫含量》减少。电炉熔炼铁液由于本身的熔低沉地道炼特点,高温保温时间较长,作为形核①晶粒,硫的化合物在保温期间大量熔融,从而导致硫化物晶核减少,石墨成核能力降低,并且随着铁液◆保温时间的不断延长,过冷度继续增大,白口深度增加。 为∴克服因含硫量低,石墨形核能力低的现象,我彩神争8手机版在电炉熔炼时使用了增硫剂,使铁液wS由0.028%增加到0.06%~0.08%,形核能力增加,此卐时铸件金相组织中全部为A型石墨或以A型石墨为主。 为避免E型石墨的※出现,经研究并借鉴文献资料,引进使用了∑硅钡长效孕育剂替代传统孕育剂75SiFe,增加了二氧化硅质点,给A型石墨的形成提供了▼必要的条件,同时由于硅铁中钡的加入,延长了〖有效孕育时间㊣ ,抑制了E型石墨的产生。 对于白口缺陷严重的铸件,加大了孕育剂使用量,且出铁液前,在包】内加入2%的干净无锈原生铁块突然变得晶莹透明,有效增加石墨质○点,消除了白口缺陷。 另外,在灰铸铁件生产过程中,发现电炉铁液与冲天炉铁液在特性上存在着差异,电炉熔炼与冲天炉相比有优良〗特性,如温度、成分易于控制,铁液纯◤净度高;但也有不良特性,如白口倾向大,收缩倾向较大。因此在■我彩神争8手机版生产灰铸铁件时,除要求做到炉料要纯净,要清除生铁、废钢ㄨ表面的铁锈,还要求碳当量略高于冲天炉熔炼的铁液,且熔炼操作要快熔快出,减少铁液在炉中的保№温时间,尤其是高温保温时♂间外,认为铁液的处理也至关重要,生产过程中主要做到控制铁液wS为0.06%~0.08%,如铁液wS≤0.03%时,要加增硫剂并使用长效◎孕育剂,生产薄壁灰铸铁件白口倾向很大时,除加入孕育剂外,再另加2%原生铁快,以增加¤石墨质点,消除铸件@白口缺陷。在生产过程中实施上述工艺技术后,冶金牵引车盖板等铸件裂纹缺陷、铸○铁球模具、铁液车后压盖白口缺陷基本得到消除,金相组织中石墨形态以A型为主,珠光体含量在◥90%以上。由于♀成分的稳定和石墨形态的改善,铸件缩松倾向也得到改善,力学性能得到了提高。 (来源:炼钢)